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高濃度化工廢水處理技術(shù)

來源:建樹環(huán)保 2025-02-13 16:12:21 394

由于廢水中伴有多種元素,因此大大增加了廢水處理工作的難度,如何進行高濃度廢水的處理也成為了業(yè)界關(guān)注的焦點。為了實現(xiàn)高濃度廢水的有效處理,規(guī)劃設(shè)計了二期污水處理工程。

1、項目概況

項目為某新材料科技股份有限公司二期污水處理工程。該公司所排放廢水分為2股,二元廢水和三元廢水。為了有效處理廢水,企業(yè)設(shè)有一期廢水處理工程,規(guī)模為450m3/d的污水預(yù)處理設(shè)施,該污水設(shè)施建設(shè)時統(tǒng)籌考慮了一期年產(chǎn)10萬噸/年氯乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂產(chǎn)量下所排放的全部污水。該公司計劃再實施年產(chǎn)6萬噸水性工業(yè)涂料基料-氯乙烯共聚乳液項目,此6萬噸項目投產(chǎn)后產(chǎn)生一定量工業(yè)廢水,雖然6萬噸項目污水可排入一期處理,其規(guī)模、處理工藝、以及停留時間均符合設(shè)計要求,但考慮到一期三元廢水CODcr濃度高,治理難度較大,為做到萬無一失,該企業(yè)計劃在廠區(qū)內(nèi)擇地新建1套預(yù)處理設(shè)施。二期污水處理工程建設(shè)中,仍然采用HUBF厭氧反應(yīng)器,經(jīng)過不斷試驗、調(diào)試,最終完成了該項目的建設(shè),取得各方一致的滿意。

2、廢水特點分析

從公司實際的生產(chǎn)情況來看,規(guī)劃了6萬噸水性工業(yè)涂料基料——氯乙烯共聚乳液項目,項目內(nèi)容中包括3萬噸/年氯乙烯-醋酸乙烯-丙烯酸丁酯、1萬噸/年氯乙烯-丙烯酸丁酯-環(huán)氧樹脂、2萬噸/年氯乙烯-丙烯酸丁酯-聚硅氧烷。生產(chǎn)規(guī)劃莫較大,因此也會排放出大量的污水。結(jié)合廢水排放的特點來看,主要分為2股,涉及二元廢水和三元廢水。其中三元廢水的具有一定復(fù)雜性,給予科學(xué)合理的處理方式、方法尤為必要。而針對處理后的污水若能夠有機重復(fù)利用,對于企業(yè)的發(fā)展也能夠給予積極的幫助。廢水特點為:(1)三元廢水濃度高,CODcr含量高達40000mg/L,但水中BOD5很低,B/C比約0.1左右,生化性非常差;(2)據(jù)了解生產(chǎn)原材料為氯乙烯、醋酸乙烯、馬來酸、異丙醇等,但是經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)釜合成以后,變成了其他不可知的化工合成物,特性不明;(3)排放至污水處理站的廢水為反應(yīng)釜清洗水,含有大量細微的白色顆粒,在自然條件下長期漂浮在水中不沉淀;(4)二元廢水濃度低一些,CODcr約8000mg/L左右。

3、處理工藝設(shè)計

3.1 設(shè)計水質(zhì)水量

污水處理工藝設(shè)計過程中,充分考慮污水處理后的無污染性,使其達到有關(guān)標準,這利于避免造成環(huán)境的污染。具體而言,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,工業(yè)廢水必須在廠內(nèi)進行預(yù)處理,出水達到(GB8978-1996)《污水綜合排放標準》三級標準和《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010),方可排入城市下水道;在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)高度重視下以及當?shù)丨h(huán)保部門的關(guān)心支持下,加大了對處理工藝的規(guī)劃、設(shè)計,針對廢水特點,給予了系統(tǒng)的設(shè)計,確保廢水處理符合標準規(guī)定。進出水標準如表1、表2所示。

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3.2 處理工藝設(shè)計

處理工藝流程如圖1所示。

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3.2.1 工藝流程設(shè)計

工藝流程設(shè)計討論階段,對原有工藝進行了分析,原工藝三元廢水采用鐵碳反應(yīng)器+芬頓氧化+UASB+接觸氧化池+ABR折板反應(yīng)器+活性污泥池+二沉池+氣浮,在一定程度上而言能夠有效處理廢水,但呈現(xiàn)出一些問題,如鐵碳反應(yīng)器容易堵塞,表層鈍化后短流,基本已失效;芬頓反應(yīng)污泥量太大,運行成本高,每天噸水藥劑成本約30元m3;芬頓反應(yīng)投加的雙氧水有很濃刺鼻味,周圍居民堵門投訴。另外,還存在長期出水不達標經(jīng)被環(huán)保部門處罰的情況。對此,給予了優(yōu)化設(shè)計,采用《HUBF厭氧反應(yīng)器》(專利號zL.2016207619676),替換鐵碳反應(yīng)器+芬頓,運行效果非常好。

3.2.2 HUBF厭氧高塔反應(yīng)器

本次采用HUBF厭氧高塔反應(yīng)器(專利號zL.2016207619676),HUBF厭氧高塔反應(yīng)器利用復(fù)雜的多層三相分離器,將厭氧過程越過厭氧初級階段,提升至產(chǎn)甲烷階段。三相分離器用于分離泥、水、甲烷氣和分離二氧化碳、硫化氫氣體,如產(chǎn)氣量大同時需要配套甲烷氣回收凈化、能源利用裝置。該廢水處理過程,不需要使用藥劑,用電能即可,同時電能耗用較少,可大幅度減少運行費用,為后續(xù)好氧生化提供有利條件。其能始終如一確保廢水處理系統(tǒng)內(nèi)活性污泥的高度生物活性,始終保持著很高的有機物降解效率和最佳的處理效果。

3.2.3 生化剩余污泥減量

對剩余污泥減量進行了分析,單獨的減量單元都存在一定的弊端,為了提升減量效率,需要與其他工藝單元優(yōu)化組合。具體為利用沼氣罐厭氧消解的原理,來降解污水處理過程中產(chǎn)生的剩余污泥,生化段剩余污泥實則為大量有機物的聚合,具有可降解特性。設(shè)計采用生化段剩余污泥,在污泥濃縮池降低含水率后,底部高濃度剩余污泥,泵入HUBF厭氧罐,通過污泥厭氧消解的原理,來達到污泥減量的目的。(1)生化段剩余污泥,須經(jīng)過中間池儲存消解,濃縮后再進入?yún)捬豕?,避免大量氧氣隨污泥帶入?yún)捬豕?,避免大水量沖擊厭氧罐進水;(2)相同水質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)的好氧污泥,排入?yún)捬豕?,對厭氧污泥培養(yǎng)有好處。未能減量的生化剩余污泥會進入污泥脫水池處理。

3.3 主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

3.3.1 三元廢水處理系統(tǒng)

三元廢水設(shè)計每天處理量80m/d,每天24小時連續(xù)進水,每小時進水量3.5m/h;6萬噸項目設(shè)計每天處理量50m/d,每天24小時連續(xù)進水,每小時進水量2.1m/h。合計系統(tǒng)處理水量為130m/d。系統(tǒng)主要包括物化預(yù)處理單元,設(shè)計處理規(guī)模:80m3/d;地下蓄水池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),全地下,總?cè)莘e:59.72m33,深2.7m;三元HUBF厭氧反應(yīng)罐,總?cè)莘e:883m2,有效容積:861m3,停留時間10.8d;接觸氧化池,鋼筋混凝土,地下3米,地上5米,池頂玻璃鋼板蓋板,總?cè)莘e:483m3;接觸氧化沉淀池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地下3米,地上5米,池頂設(shè)有玻璃鋼板蓋板。

3.3.2 6萬噸項目廢水處理系統(tǒng)

包括地下調(diào)節(jié)池,設(shè)計規(guī)格:9.0×5.0×3.0m,調(diào)節(jié)池內(nèi)做防腐、防滲處理,頂部混凝土蓋板后做附屬用房,有效水深:2.7m。總?cè)莘e為124.69m3;物化反應(yīng)桶,規(guī)格為φ1.5x1.5m,內(nèi)做環(huán)氧煤瀝青防腐處理,鋼板結(jié)構(gòu),有效水深為1.2m;單座容積為2.65m2;6萬噸項目廢水沉淀池,規(guī)格為3.5×3.5×8.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地下3米,地上5米,池頂玻璃鋼板蓋板,有效水深為7.7m;綜合廢水中間蓄水池,設(shè)計規(guī)格為3.5×2.375×8.0m、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、總?cè)莘e為55.25m3、有效水深:7.7m。用于儲存混合后的廢水,供持續(xù)進入EGSB厭氧池中間蓄水池,遵循提升泵高開低停原則;EGSB厭氧反應(yīng)池,處理對象為經(jīng)過固液分離預(yù)處理后的6萬噸項目廢水50m/d+經(jīng)過HUBF厭氧罐及接觸氧化法處理后的三元廢水80m3/d,合計進水處理量130m/d。規(guī)格為8.5×11.5m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)???cè)莘e為623.88m3,有效容積:595.52m3。

3.3.3 綜合匯總生化處理系統(tǒng)

包括接觸氧化池3座,接觸氧化池(1):6.375×5.0×8.0m,接觸氧化池;(2):4.625×5.0×8.0m,接觸氧化池;(3):11.0×3.375×8.0m。有效水深:7.7m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地下3米,地上5米,總?cè)莘e:667.75m3,有效容積:642.71m3;綜合生化沉淀池1座,規(guī)格為4.5×3.5×8.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地下3米,地上5米,頂部混凝土蓋板做附屬用房,有效水深:7.7m;氣浮設(shè)備1套,設(shè)計處理量:20m3/h。組合氣浮包含全套設(shè)施,加藥系統(tǒng),反應(yīng)區(qū),空壓機,釋放器,刮渣等;尾水排放池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),規(guī)格為9.0×5.0×3.0m,深度2.7m;生化污泥池1座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),規(guī)格為4.5×3.5×3.0m,水深2.7m。主要作用為用于收集儲存自然排放的生化污泥,降低污泥含水率,然后提升至HUBF厭氧罐和EGSB厭氧池污泥減量。

4、調(diào)試運行情況

根據(jù)工程實際,對該公司二期污水的特性進行了分析,先對原水進行若干試驗,通過試驗來驗證一期二期污水特性區(qū)別,再結(jié)合各種方式對比結(jié)果,確定最終的污水處理工藝,具體工作如下:(1)采用臭氧催化氧化方式,來提高三元廢水的可生化性,B/C比從0.114提高至0.13效果有限;(2)進行二元廢水和三元廢水物化試驗,采用投加各種鋁鹽、鐵鹽,效果都不好,最終經(jīng)過試驗,采用先調(diào)節(jié)PH值至10,再投加三氯化鐵藥劑,可以將污水中懸浮物變成絮體,泥水快速分層,二元廢水經(jīng)過物化后,CODcr可以除去70左右,三元廢水經(jīng)過物化后,CODcr可以除去30左右。

之后,對試驗進行了不斷地修改工作,以確定該項目的可靠,在充分分析了一期和二期的生產(chǎn)工藝區(qū)別,以及原材料區(qū)別后,決定二期污水項目,仍然沿用一期經(jīng)過實踐檢驗后的工藝路線并加以優(yōu)化,工藝如下:三元廢水原水——三氯化鐵物化預(yù)處理-HUBF厭氧罐(8.0*21m)——接觸氧化池-沉淀池,然后出水與物化后的二元廢水混合,——EGSB厭氧反應(yīng)器-接觸氧化池-沉淀池-氣浮-出水達標排放,出水達到《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》(cJ343-2010),COD≤500mg/L,BOD5≤300mg/L,SS≤400mg/L,PH6.0~9.0,總磷≤8mg/L,總氮≤70mg/L,氨氮≤45mg/L。去除效果數(shù)據(jù)如表3、表4所示。

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5、工程經(jīng)濟分析

該公司二期項目施工周期約6個月,在2018年初開始進水開展污水處理工作,經(jīng)過一個月調(diào)試,達到預(yù)期目的,尤其是HUBF厭氧罐的運行效果很好,遠超預(yù)期,原設(shè)計HUBF厭氧罐進水CODcr≤40000mg/L,去除率80。,實際運行中去除率達到958,厭氧罐出水CODcr經(jīng)常維持1000-2000mg/L左右。具體經(jīng)濟性分析如下:廢水處理工程新增占地面積:450m2;廢水處理系統(tǒng)的總裝機容量:131.4KW;廢水處理系統(tǒng)的運行功率:50.7KW;6萬噸項目改擴建項目廢水處理系統(tǒng)處理能力:50m3/d。

三元廢水新建系統(tǒng)處理能力:80m2/d;每日去除CODcr:3835kg/d;6萬噸項目擴建項目設(shè)施投產(chǎn)后,不會產(chǎn)生很多生化剩余污泥。

6、結(jié)論

本文基于高濃度廢水處理問題進行了探究,結(jié)合某新材料科技股份有限公司二期污水處理工程,就一期廢水處理工藝優(yōu)化進行了深入分析,最終通過對一期工程的優(yōu)化,實現(xiàn)了二期廢水處理工程的優(yōu)化設(shè)計,并提出采用新型HUBF厭氧高塔反應(yīng)器的建議,取得了良好的污水處理成果。

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